沙鋼焦化廠(chǎng)“雙輪”驅動(dòng)實(shí)現噸焦利潤350元

  沙鋼集團公司焦化廠(chǎng)以深入推進(jìn)降本節支、創(chuàng )新挖潛增效為工作綱領(lǐng),通過(guò)技術(shù)和管理雙輪驅動(dòng),取得了較好的經(jīng)濟效益。1-10月,工序利潤總額達到4.5億元,10月份噸焦利潤更是達到350元/噸,創(chuàng )出歷史最高水平。

  沙鋼焦化廠(chǎng)把抓牢原料成本作為控制焦炭成本的關(guān)鍵,積極聯(lián)合公司供應部門(mén)和技術(shù)研究部門(mén)推進(jìn)“供產(chǎn)研一體化”焦炭成本攻關(guān)工作。一方面通過(guò)與供應部門(mén)聯(lián)動(dòng),拉近與市場(chǎng)的距離,準確把握國際和國內兩個(gè)市場(chǎng)煤價(jià)變化趨勢,根據“蹺蹺板”原理及時(shí)調整用煤需求和采購計劃,即在國際煤炭?jì)r(jià)格低位時(shí)增加采購量和使用量,反之減少采購量和使用量,同時(shí)優(yōu)化采購機制,圍繞煉焦煤性?xún)r(jià)比測算結果,加強議價(jià)壓價(jià)能力,堅持折優(yōu)低價(jià)采購,實(shí)現了采購價(jià)格低于行業(yè)平均水平;另一方面通過(guò)與技術(shù)研究部門(mén)聯(lián)動(dòng),加強煤質(zhì)分析研究和應用,拓展優(yōu)化配煤廣度和深度,先后開(kāi)展了高硫煤轉化率研究、國產(chǎn)高硫煤與進(jìn)口低硫煤搭配使用、低反應性煉焦煤研究配用、優(yōu)質(zhì)1/3焦煤替代肥煤使用、優(yōu)質(zhì)瘦焦煤替代焦煤使用等十余項攻關(guān),取得了較大突破和成功,配合煤中焦肥煤比例比同行平均低5%-8%。

  下半年,隨著(zhù)煤焦市場(chǎng)行情迅速扭轉,焦炭?jì)r(jià)格大幅上升,沙鋼集團公司焦化廠(chǎng)及時(shí)調整生產(chǎn)組織,加快生產(chǎn)節奏,采取“兩個(gè)工藝”增產(chǎn)措施實(shí)現了焦炭產(chǎn)量最大化。一是適當降低配合煤揮發(fā)分,提高成焦率,將6米和7.63米焦爐的配合煤揮發(fā)分分別下降0.26%和0.35%,提升焦炭產(chǎn)量達1.3萬(wàn)噸;二是增加配合煤堆密度,提升單孔裝煤量,進(jìn)而提升焦炭單孔產(chǎn)量。通過(guò)挖掘產(chǎn)能潛力,提升焦炭產(chǎn)量增加效益達330余萬(wàn)元。

  各類(lèi)能源消耗雖然指標小,占成本比例低,但該廠(chǎng)堅持“既抱西瓜又撿芝麻”,將煤氣消耗、氮氣消耗、水消耗等能源指標科學(xué)分解,將日消耗總量逐一定額分配到車(chē)間、到工段、到崗位,制定明確的用能規范和要求,由定性管理轉為定量管理。同時(shí),充分利用能源管理信息系統、生產(chǎn)管控系統等信息化管理平臺,運用大數據理念,加強能源調度,做好消耗跟蹤,對偏離計劃±10%以上的,組織分析原因,有效實(shí)現了計劃用能、有序用能和平穩用能,大大降低能源浪費。此外,通過(guò)精細管理、優(yōu)化工藝、加強設備維護等工作使各能源消耗較以往有了較大下降,通過(guò)開(kāi)展熱修提高爐體密封、規范生產(chǎn)班組操作減少荒煤氣損失、提高爐溫均勻系數降低標準溫度、組織管式爐煤氣消耗攻關(guān)等工作,大幅降低了煤氣消耗,增效800余萬(wàn)元。