由鞍鋼自主研發(fā),將噴吹脫硫工藝與KR脫硫工藝相結合的AKR復合脫硫工藝,經(jīng)過(guò)初步工業(yè)應用,成效顯著(zhù),噸鐵脫硫粉劑——鈍化金屬鎂粉和鈍化石灰粉降低近三成,為進(jìn)一步降低冶煉成本提供有力技術(shù)支撐。
對鐵水進(jìn)行脫硫預處理是現代鋼鐵行業(yè)優(yōu)化工藝流程、提升冶煉品質(zhì)的重要手段。目前,主流的脫硫方式有兩種,分別為噴吹法和KR脫硫法。噴吹法設備復雜,相比于KR工藝,一次性投入大,同時(shí),由于噴吹采用鎂粉加鈣粉工藝,噴吹工藝的脫硫熔劑成本遠高于KR工藝。KR攪拌脫硫法優(yōu)勢明顯,因為動(dòng)力學(xué)條件好,脫硫劑單耗低,脫硫效果和成本均較理想,但新建投入較高。由于歷史原因,煉鋼總廠(chǎng)除三分廠(chǎng)D、E轉爐為KR脫硫外,其余轉爐均為噴吹法脫硫。
在挑戰極限成本、全力降本增效進(jìn)程中,該廠(chǎng)將目光瞄準降低鐵水噴吹脫硫粉劑成本。上馬更先進(jìn)的KR脫硫系統固然省時(shí)省力,又能達到降低噴吹粉劑成本目的,但新建設備投資成本、時(shí)間成本均十分高昂。在此前提下,煉鋼總廠(chǎng)決定結合現有工藝條件,創(chuàng )造性地對當前的噴吹工藝進(jìn)行改造,將KR脫硫工藝原理融入現有噴粉脫硫工藝,達到低成本改造、高效益降本的目標。
承擔具體研發(fā)任務(wù)的鞍鋼股份煉鋼總廠(chǎng)一分廠(chǎng)立即行動(dòng),一方面以現有噴吹工藝設備為基礎,充分借鑒KR脫硫工藝原理,對該廠(chǎng)噴吹脫硫設備進(jìn)行改造,研發(fā)出新型旋轉無(wú)槳T型噴槍?zhuān)纳圃O備動(dòng)力學(xué)條件,同時(shí)擴大攪拌范圍和反應界面,提升攪拌脫硫效果;另一方面,加緊工藝設備參數摸索和確定,經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的正交試驗,最終確認各項工藝參數最優(yōu)區間。
經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月270罐鐵水數據表明,這種融合KR脫硫工藝原理的AKR復合脫硫工藝,不僅脫硫效率更高,脫硫效果滿(mǎn)足工藝要求,在脫硫粉劑使用上,也更加節省。噸鐵鈍化金屬鎂粉和鈍化石灰粉兩種粉劑分別降低25.3%和28.9%,達到了預期目標。這種復合脫硫工藝也被命名為“AKR脫硫工藝”,意為鞍鋼自主研發(fā)的KR攪拌脫硫工藝。