提高高爐塊礦比的措施!

  近年來(lái),隨著(zhù)進(jìn)口礦普氏指數持續下降及國家對鋼鐵企業(yè)燒結、球團工序環(huán)保要求的逐步提高,天然塊礦始終保持著(zhù)較高性?xún)r(jià)比,提高塊礦比,成為各大鋼鐵企業(yè)降低成本的最直接有效途徑。提高塊礦比的措施是:

  1、提高焦碳強度

  在高爐內焦碳起料柱骨架作用,其強度好壞直接影響爐內透氣性和塊礦比的提高。通過(guò)配煤結構的優(yōu)化,改善焦碳強度,進(jìn)而為提高塊礦比創(chuàng )造了條件。

  2、高爐優(yōu)化操作

  (1)優(yōu)化布料模式。 提高塊礦比后,可能會(huì )引起高爐上部透氣性變差,布料時(shí)邊緣過(guò)重過(guò)輕都會(huì )造成爐況波動(dòng)。在裝料制度調整上,高爐采用平臺加漏斗的布料方式,強調開(kāi)放中心,穩定邊緣。
  (2)調整風(fēng)口尺寸,提高風(fēng)速和鼓風(fēng)動(dòng)能。 高爐下部操作重視風(fēng)量和動(dòng)能,通過(guò)縮小和加長(cháng)風(fēng)口尺寸進(jìn)一步提高風(fēng)速,擴大風(fēng)口回旋區面積達到吹透中心,活躍爐缸目的。   (3)控制適宜的渣鐵熱量和爐渣堿度。 因塊礦軟化溫度低,易黏結爐墻影響爐況順行。提高塊礦比后高爐在日常操作中做到低Si不低熱,綜合運用風(fēng)溫,富氧等調劑手段,保證理論燃燒溫度滿(mǎn)足高爐冶煉需求,并嚴格控制爐渣二元堿度,使渣鐵具有良好流動(dòng)性,減小爐墻黏結幾率。
  (4)穩定鐵次和出鐵時(shí)間,保證出鐵質(zhì)量。 對每次出鐵的鐵口深度、鐵水流速、出鐵時(shí)間等都嚴格按標準控制,從根本上提高了出鐵質(zhì)量。

  3、提高篩分質(zhì)量

  (1)針對塊礦含粉率高的特點(diǎn),對槽下排料順序進(jìn)行優(yōu)化,在布料時(shí)使塊礦盡量遠離爐墻,減少黏結。對槽下振篩的管理,以入爐料≤5mm粒級比例不超5%為原則,整體更換為篩距上4mm下3.5mm雙層振打式棒條篩,日??刂平o料速度在25kg/s以?xún)?,充分降低塊礦含粉率;
  (2)對發(fā)運過(guò)來(lái)的塊礦,含粉率超標后進(jìn)行二次篩分。特別針對雨雪天氣,對塊礦加蓋防雨蓬布,有效降低了塊礦水分。高爐自身也加強了人工清理振篩頻次以減小入爐粉末量,從而保證了雨雪天氣時(shí)入爐塊礦的質(zhì)量和正常配比。