通鋼公司高速線(xiàn)材廠(chǎng)將工作重點(diǎn)放在全方位挖潛上,立足點(diǎn)放在優(yōu)化工藝上,積極組織職工開(kāi)展成本攻關(guān),并取得實(shí)效。9月份,該廠(chǎng)成本指標完成2227.59元/噸,比計劃目標每噸下降了31.61元。
按照公司整體規劃,為降低合金使用量,高速線(xiàn)材廠(chǎng)要在生產(chǎn)螺紋鋼時(shí)增加螺紋內徑,但常規孔型改進(jìn)的方式要對軋輥進(jìn)行加工,改動(dòng)孔型設計,投入樣板、金剛石砂輪、購置銑刀等,并更改銑床程序,周期長(cháng)、投入大。為了節約成本,高線(xiàn)廠(chǎng)在現有設備條件的基礎上,一是調整粗、中、預軋機料型,保證精軋來(lái)料穩定,避免因精軋機組料型變化造成堆鋼故障;二是確?;钐椎氖褂?,加強活套維護和檢查,杜絕甩套造成料型波動(dòng);三是加大成品看尺頻率,除當班精軋工看護外,車(chē)間及科室技術(shù)員隨時(shí)測量成品尺寸內徑,及時(shí)與當班人員溝通,現場(chǎng)總結、分析,摸索料型控制規律。通過(guò)以上措施,達到擴大產(chǎn)品內徑的目的。經(jīng)過(guò)試驗,自8月份起,該廠(chǎng)所有型號螺紋鋼均采取新的工藝進(jìn)行生產(chǎn),為公司節約合金使用量作出了突出貢獻。
此外,在生產(chǎn)HPB300光圓時(shí),高速線(xiàn)材廠(chǎng)還嘗試改進(jìn)技術(shù)操作要點(diǎn),減少后部風(fēng)冷風(fēng)機的投入使用量,將過(guò)去3臺風(fēng)機更改為2臺。為了保證產(chǎn)品性能符合標準,該廠(chǎng)要求各個(gè)溫度控制點(diǎn)均按操作要點(diǎn)的下限執行。方案正式實(shí)施以來(lái)。9月份生產(chǎn)的HPB300產(chǎn)品各項性能指標均能滿(mǎn)足國家和公司內控標準,這種工藝的實(shí)施可以直接降低電耗,為該廠(chǎng)改善電耗指標奠定了基礎。