耐磨復合襯板在除塵風(fēng)機葉片上的應用
除塵風(fēng)機用于轉爐煙塵的捕集,煙塵的溫度為70~90c,粉塵粒徑<0.6mm,風(fēng)機轉速720r/min,風(fēng)量為90萬(wàn)m3/h,風(fēng)壓5500Pa,風(fēng)機轉子重14,t其中葉輪重5.81,t主軸重7.7835t。該風(fēng)機為上鼓廠(chǎng)制造,新品制作時(shí)對葉片易磨損處采取了安裝耐磨復合襯板的預保護措施。但正常運行2~3個(gè)月后,風(fēng)機振動(dòng)不斷加劇,經(jīng)停機檢查,發(fā)現原耐磨板由于煙塵的高速沖蝕已破損不堪,由此造成風(fēng)機轉子的動(dòng)平衡失效,致使機組振動(dòng)加劇,無(wú)法正常運行。為此,決定對風(fēng)機進(jìn)行修復。
1、風(fēng)機失效機理分析
風(fēng)機運行一段時(shí)間后,振動(dòng)加劇、負荷增加,不能正常工作的根本原因是由于風(fēng)機葉片在煙氣、粉塵的沖刷和腐蝕下,產(chǎn)生了不均勻的磨損和腐蝕,使動(dòng)平衡失效。風(fēng)機葉片形狀和結構的特點(diǎn),決定了煙氣、粉塵對葉片的沖刷和腐蝕是不均勻的,而風(fēng)機失效的速度(使用壽命)又取決于耐磨復合襯板的配置合理與否及堆焊材料的使用性能。這種復合耐磨板一般都以16Mn或15MnV為基體,表面堆焊高硬度耐磨材料即高Cr鑄鐵,而堆焊高Cr鑄鐵必然會(huì )產(chǎn)生裂紋,這是釋放應力的正?,F象,且這種裂紋較密較淺,不會(huì )影響其使用性能。必須注意的是制作耐磨板時(shí)一定要注意 焊接方向,耐磨板裝上葉片后,使煙氣、粉塵的流向與耐磨板的裂紋方向呈垂直狀態(tài),這樣就不會(huì )造成磨削槽現象,從而延長(cháng)其使用壽命;另外,高Cr鑄鐵種類(lèi)繁多,必須通過(guò)試驗,優(yōu)選耐磨性好、高溫硬度高與基體結合強度高(不易剝落)的高Cr鑄鐵堆焊材料。
2、復合耐磨板的制作和安裝
風(fēng)機葉片上耐磨層的制作方法有兩種,一是直接在葉片上堆焊耐磨層,其優(yōu)點(diǎn)是施工比較簡(jiǎn)單方便,但結構一旦發(fā)生變形,就難以校正,并可能影響風(fēng)機的正常運行,另外重復修復的次數也減少。二是制作耐磨襯板后再與葉片復合。采用這種方法大大減少了葉片上的焊接工作量。因此,可以有效控制結構變形,而且一旦襯板失效即可更換新的襯板,使重復修復次數增加,但修復周期長(cháng)、工作量較大。二者比較,無(wú)疑后者是合理的選擇。通過(guò)對失效風(fēng)機的觀(guān)察分析,并不是整個(gè)葉片都被沖刷磨損,故在葉片上無(wú)需全部復合耐磨板,另外中盤(pán)靠近葉片的下側也被磨損得十分嚴重。
3、風(fēng)機修復后的實(shí)際生產(chǎn)考核
修復的風(fēng)機經(jīng)檢驗合格后,運行狀態(tài)正常,使用3個(gè)月后目測,葉片磨損甚微。一直正常運行到6個(gè)月才停止使用,超過(guò)合同規定5個(gè)月的目標壽命,比原使用壽命提高1~2倍。
4、結論
(1)風(fēng)機失效的根本原因是葉片嚴重的不均勻磨損,導致動(dòng)平衡失效。
(2)提高風(fēng)機使用壽命的關(guān)鍵是葉片耐磨襯板的合理配置和襯板堆焊材料的優(yōu)化。
(3)采用新材料新技術(shù)制作耐磨復合襯板的風(fēng)機,使用壽命提高1~2倍。